机床,数控机床行业门户网站-158机床网
《机床商情》杂志 |《机床与营销》 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 常州 | 宁波 | 深圳 | 沈阳 更多区域机床企业及产品
   


行业资讯 | 热点新闻 | 焦点人物 | 企业专题 | 行业商机 | 机床知识 | 网上机床展 | 人才供需 | 二手机床 | 新产品发布
加工中心 | 数控机床 | 刀具 | 锻压机床 | 电加工机床 | 三座标 | 数控系统及功能部件 | 机床元部件 | 机床附件 | 机床论坛 | 机床维修
  机床搜索推荐:车床铣床磨床钻床镗床插床拉床刨床锯床   >> 免费发布供求
  位置导行:158机床网 >>> 机床知识 >>> 如何排除数控加工中心
产品咨询热线:010-51663382  158JIXIE.COM 会员   登陆   注册      
 
  如何排除数控加工中心  

如何排除数控加工中心
作者:     来源:

为了充分发挥数控加工中心应有的功效,数控机床的正常运行十分关键的,在数控设备出现问题,及时排除故障就显得尤为重要。但对于接触加工中心不多的维修员来说,当机床出现故障时,往往不知从那里下手,延误维修时间。时如果我们能借助于数控系统本身具有的自诊断功能,将对我们的维修产生很大帮助。同时,作为维修人员当数控机床发生故障后,首先要向操作者了解故障产生症状,产生在哪道程序及时间,操作方法是否得当,才能及时发现问题,以免隐患过大,造成损失。其次,要检查按钮、熔断器,接线端子等元件,在接线时螺钉是否拧紧,航空插头和插座是否拧紧,电路板上的插头是否拧紧,各拨把开关,操作方式是否正确等。并且根据机械故障较易察觉的特点,当发生机床过载,过热报警时,应首先检查滑板的镶条是否装过紧,滑板和床身导轨之间摩擦力增大,从而使电机运转困难,还有滚珠丝杠和托架之间是否同心,如丝杠中滚珠磨损造成丝杠过紧,也可使电机过载、过热,从而引起电气故障。因此我们在数控机床的正常维修当中,认真做好以上几个方面的工作,共同配合,可以少走弯路,较快排除故障,减少数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使公司生产得以顺利进行,完成生产进度。

为了充分发挥数控加工中心应有的功效,数控机床的正常运行十分关键的,在数控设备出现问题,及时排除故障就显得尤为重要。但对于接触加工中心不多的维修员来说,当机床出现故障时,往往不知从那里下手,延误维修时间。时如果我们能借助于数控系统本身具有的自诊断功能,将对我们的维修产生很大帮助。同时,作为维修人员当数控机床发生故障后,首先要向操作者了解故障产生症状,产生在哪道程序及时间,操作方法是否得当,才能及时发现问题,以免隐患过大,造成损失。其次,要检查按钮、熔断器,接线端子等元件,在接线时螺钉是否拧紧,航空插头和插座是否拧紧,电路板上的插头是否拧紧,各拨把开关,操作方式是否正确等。并且根据机械故障较易察觉的特点,当发生机床过载,过热报警时,应首先检查滑板的镶条是否装过紧,滑板和床身导轨之间摩擦力增大,从而使电机运转困难,还有滚珠丝杠和托架之间是否同心,如丝杠中滚珠磨损造成丝杠过紧,也可使电机过载、过热,从而引起电气故障。因此我们在数控机床的正常维修当中,认真做好以上几个方面的工作,共同配合,可以少走弯路,较快排除故障,减少数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使公司生产得以顺利进行,完成生产进度。
下面结合自己在数控机床的维修方法及经验,将几例有代表性的故障例子,介绍给大家供考。
我公司现有两台北京机床研究所生产的JCS-018立式加工中心,其系统是采用日本FANVC-BESk7M系统全功能数控机床,7M系统采用16位微处理器控制,伺服驱动单元为大惯量直流伺服电机,主电机由三相全波可控硅无环流电路驱动,旋转变压器作为位置检测元件,测速发电机构成速度反馈,该机床在运行中曾发生多次异常报警和异常现象,我们根据CRT显示的报警答号将故障迅速排除,保证了机床的正常运行。
例1:故障现象,CRT显示05#07#报警
故障检查与分析:查FANVC- BESK7M系统维修手册,05#为紧急停车信号接通,07#系速度控制单元报警,从维修手册中看,05#报警是由紧急停车造成的,故排除其故障较为容易,如急停开关是否压上,X、Y、Z各轴超程限位是否压合,检查均正常,按清除键,05#消失,07#报警仍存在,抬起手05#又现。经过分析,认为07#报警是关键,由它异常后,而采用紧急停车来加以保护,从而同时出现05#、07#报警。对于07#报警,维修手册中指出:任意一轴的速度控制单位处于报警条件,或电机电源线的接触器断路。产生该报警,可考虑以下原因:①电机过载。②速度控制的电源变压器过热。③速度控制电源变压器的电源保险丝断。④速度控制单元的保险丝断。⑤在控制部分电源输入支架上,接线座的ZMGIN和2点间的触点开路。⑥在控制部分电源输入支架上,交流100V保险丝(F5)断。⑦连接速度控制单元与控制部分之间的信号电缆断开,或者从插头中脱落。⑧由于某种其它伺服机构报警,电机电源线上的接触器(MCC)断开。
分析:逐一检查,先易后难。A项:用表查热元件元异常,并且是在开NC后,X轴、Y轴、Z轴,刀库各轴未移动而产生05#、07#报警,故A项否。B项:用手摸变压器,不过热,用万用表查OH1、OH2正常,检查C、D、F中的保险,未断。E项:用万用表查接线调的ZMGIN和2之间的触点,结果通,正常。故矛盾集中在G、H上,用万用表电阻挡检查,发现Y轴速度控制单元板有异常。因为电机有一过热保护,在此电气接线中是各轴相互串在一起的,并且应有24V电压。其过程为24V→X轴过热保护常闭→速度控制单元→Y轴过热保护常闭→速度控制单元→Z轴过热保护常闭→Z轴速度控制控制单元→刀架过热保护常闭→刀库速度控制单元→NC为正常,当检查到Y轴过热保护常闭→Y轴速度控制单元→Z轴过热保护常闭时不通,断路,故检查Y轴速度控制板,由线查找,发现一短路棒断路,油腻太脏造成,清洗后插上,开机正常。
例2、故障现象,主轴不能定向,负载表达红区08#报警。
故障检查与分析:查机床维修手册,08#报警为主轴定位故障,根据手册要求,我们打开机床电源柜,在交流主轴控制线路板上,找到7个发光二极管(6绿1红),这7个指示灯(从左到右)分别表示①定向指令②低速档③磁道峰值检测④减速指令⑤精定位③定位完成⑤试验方式(①一③为绿,①红)在机床定向时,观察这7个指令灯的情况如下,1#灯亮,3#、5#灯烁,这表明定位指令已经发出,磁道峰值已检测到,定位信号检测到,但是系统不能完成定位,主轴仍在低速运行,故3#、5#灯不断烁,从以上情况分析,我们怀疑是主轴箱上的放大器问题,打开主轴防护罩,检查放大同时,发现主轴上的刀具夹紧油缸软管绕成绞形,缠绕在主轴上,分析这个不正常现象,我们判断就是该软管盘绕,致使主轴定位偏移而不能准确定位,造成D8#报警,将该较管卸下回直后装好,又将主轴控制器中的调节电位器RV11(定位点偏移)进行了重新调节,故障排除,报警消失,机就恢复正常运行。
例3、故障现象:开电源,开NC电源各轴回零后,当轴主执行M03起动时,产生01#报警
故障检查与分析:查维修手册。01#报警为主轴系统内的故障,可由主轴伺服装置内的指示灯指示内容。检查交流主轴伺服装置内的指示灯为8421中的4号灯亮,4号灯亮指示内容为交流耦合电路的F1、F2、F3熔断,而4号故障又分为以下四种情况①交流电源阻抗过高②功率晶体管烧毁③二极管或可控硅组件烧坏④浪涌吸收器和电容损坏。
据此分析依次检查各项,只保险断两相,其它无问题,故更换保险,开机床电源开关,测交流电压正常,开NC电源,正常操作,当程序执行到M03时,主轴刚一起动,又产生01#报警,检F1、F2、F3又断原先两相,故综合分析,抛开维修手册提示的内容,检测外围,当检测到母线排分线盒时,发现其中一相线断,因此故障现象为断其它两相,修复分线盒,开机就要电源,执行M03时正常,故障解决。
例4、故障现象:正常加工执行程序,当执行换刀动作M06时,刀套下,主轴不定向,不换刀,主轴又按下把刀的程序继续加工,无报警。
故障检查与分析:执行换刀指令M06动作顺序为,主轴定向,刀套下,75度转出,手臂下,180度回转换刀,手臂上,75度转回,刀套上,180度油缸复位,而后发出FIN指令,再执行下段程序。结合故障分析,检查PC输出板,执行换刀动作的元器件,当检查到G3时,发现异常。正常时,G3在换刀时,其管角2为高电平,3为高电平,24V送不出,而执行换刀动作,当换刀完毕后,管角2变为低电平,而使24V电压送出,发出FIN,即MT信号执行完毕,管角2现在无论为高电平或低电平,FN信号发出,均有24V输出,MT信号执行完毕送出,从而NC执行下段程序。其刀具尚未交换,易发生撞件的可能。据此,我们拆下G3芯片,其为干簧电器,去市场买此芯片,没有买到。我们根据其性能而采用松下DSZY-S-DC5C代替,故障解决,从换至今一年多没在发生类似故障,保证了车间的正常生产。
上述数控机床电气故障实例,是我们在维修实例中挑选和总结出来的,它反映了数控机床电气中的一些问题,要提高数控机床电气维修技能,关键在于必须熟悉所修数控机床性能特点和工作原理,掌握正确的方法如检查数控机床的CRT报警,显示内容,查维修手册。在出现故障时,根据其故障现象,查电气手册来排除故障,在维修过程中不断实践,不断摸索和积累经验,从而达到灵活运用维修技术,排除数控机床电气故障的目的,充分发挥数控机床的利用率,多创效益。
例5、主轴定向后,刀库不换刀
故障现象:主轴定向后,ATC无定向指示,机械手无刀动作。
故障检查与分析:该机床为上海精湛机具有限公司生产的PMC-24立式加工中心、配FANUC-OI系统。该故障发生以后,机床无任何报警信号提示。除机械手不能正常工作外,机床各部分都能正常工作。用手动换刀,机床能正常工作。
针对上述机床出现的故障分析如下:1、主轴没有定向或定向完成了而完成信号未送给PLC,致使PLC中没有得到换刀指令;2、ATC没有在准备换刀条件下。
根据故障先对主轴定向检测。查机床PLC主轴定向完成信号已到达。该信号是在主轴定向完成后送给刀库电动机的一个准备信号。信号电压:+24V。这说明主轴定向已完成并送出完成信号。再检查PLC梯形图时看到ATC的准备信号。其满足条件:(1)机械手原位ON。(2)各轴设定的换刀点ON。(3)刀库动作定位ON,以上3个条件全满足了,ATC才算准备OK。从PLC梯形图上看,就差中定位ON信号没到。而刀库准备信号的条件是刀套旋转到位ON&刀套上下摆动到位ON。经观察刀套到位了。而从PLC梯形图看刀套上下限位的完成信号都没有到。而检测刀套上下摆动的检测元件是绑在气缸上的磁簧开关。通过检测,这两个检测开关并没坏。再用手动强制使刀套上下摆动。通过仔细观察才发现刀套上下摆动时快要到达限位时就停下来。它是遇到了硬点。去掉这个硬点,再来运行刀套上限摆动就能看到刀套上下摆动到位检测到位完成信号ON。
故障处理:这台设备在车间是一天24小时工作,加工的全是铸铁件,没有用到冷却液,而是用压缩空气冷却。长时间下去就在刀套上下摆动的轨道的两头粘上一层铁灰(轨道上有润滑油)。这样就造成误解。铲除这硬点后,自动换刀恢复正常,故障排除。


在线咨询
      标题: *
      姓名: *
      电话: * (座机请加区号)
      公司:
      
      

  产品分类  
     金属切削机床
加工中心 数控机床
车床 钻床
镗床 磨床
齿轮加工机床 螺纹加工机床
铣床 刨床、插床、拉床
锯床 组合机床
     锻压机械
机械压力机 液压机
自动锻机 锻造机械
剪切机 弯曲校正机
     特种加工设备
电火花加工 激光加工
超声加工设备 水刀加工设备
电子束加工设备 打标设备
     刀具
刀具
     三坐标测量机及量具量仪
三坐标测量机 量仪
量具、工具
     数控系统、功能部件
数控系统 可编程序控制器
电机及驱动 位置传感器
CAD/CAE/CAF/CAM等软件 工厂一网无线
     机床元部件、附件
机床元部件 机床附件
机床配套设备
     其他
其他机床 五金工具
     机床电器
低压电器 变压器
稳压器
首页 | 关于158机床网 | 人才招聘 | 服务中心 | 联系方式 | 广告服务 | 网站地图 | 友情链接 | 站内导航

Copyright © 2005 158JIXIE.COM All Rights Reserved
地址:北京市安定门内大街方家胡同19号5层 邮编:100007
电话:(010)51663382/51663392 传真:(010)64024258/ 64024299
邮件:jcsq158@188.com 京ICP备05040011